河南油田:让低成本产量唱“主角”

www.chinaoilonline.com  2017-11-24 01:26:41

    今年前10个月,河南油田采油二厂常采单元完成产量19.9万吨,与去年同期相比,产量贡献比例由46.9%上升到51%,自然递减由7.89%下降到5.12%。

    “在低油价寒冬期,如何利用好现有的存量资源,最大限度的释放低成本生产单元及单井的产能,是当前实现效益开发的关键。”该厂厂长李德儒深有感触地说。

    今年以来,采油二厂以实施低成本可发展战略为主线,坚持抓产量从效益评价论证入手,提效益从增加常采低成本产量出发,坚定不移做强常采。技术人员以精细油藏描述为基础,精细注采调整,精准措施挖潜,转换开发方式,使常采占产比例达到51%,首次超过热采,成为效益开发的“主角”。

    疏通地层“水路”,换来“油路”更畅通

    油田开发注水,重在注好水、注够水。如果注水不当,会造成“旱涝不均”,有的层会“撑”得难受,有的层却“渴”得要命。

    井楼油田八区已注水开发近30年,综合含水90%,被石油专家形容为人被淹过了脖子,岌岌可危。楼八区由于储层非均质性强,导致平面矛盾突出,油井受效差异大。技术人员精细地质研究,精细油藏描述,找到剩余油富集区,对楼八区实施精细流线调整,调整后区块日产油上升9吨,综合含水下降1个百分点,自然递减控制在3.5%。

    “注水是效益开发的首选,提高水驱采收率,关键在于抓好精细注水和有效注水。”采油二厂地质研究所所长甘红军说道。

    技术人员针对注水开发单元中存在的“层间、平面、层内”三大矛盾,深入分析找问题、严谨论证定对策,精细分析井组内油水井动态变化,找出井组内流线动态变化规律。

    认识清楚后,他们从改变“水井间流线、油水井间流线、油井间流线”入手,采取措施,对“注”、“采”两个方面立体调控,优化潜力层段的注采对应关系,均衡地下流场,扩大水驱波及体积,提高水驱储量控制程度和薄差油层的动用程度。

    今年1月至10月,该厂精细油藏描述,实施精细注采调整289井次,增油2.13万吨。

    打破惯性思维,真功夫啃下“硬骨头”

    油田开发,越往后难度越大,剩下的都是难啃的“硬骨头”,这是正常的开发规律。

    王集油田王柴46投产后日产油0.5吨,一直处于低效生产。技术人员转变思路,打破“油井低效等同于油层物性较差”惯性思维,深入分析钻测录第一手资料,多角度分析,精准实施酸化、氮气气举等措施,日产量上升到6.5吨,阶段增油1547吨。

    “对低效井精细挖潜收到成效,成于技术,始于理念。”这方面,采油二厂地质研究所常采室主任李云深有体会。

    今年,地质技术人员对低产低效井逐一梳理,从油藏特点、生产动态、注采受效、井筒状况、地面参数等方面进行详细论证,充分与工程技术人员结合,挖掘增产增效潜力。

    技术人员结合柴15井区新井钻遇情况,充分利用动静态资料,对油水边界进行重新认识,对井区内柴52井薄差层Ⅰ83层认识利用,扩大含油面积增加含油面积0.47平方千米,增加储量12.41万吨。

    今年来,他们对有注采对应的13口低效井,实施补孔完善注采对应关系;对无对应的15口兼采层补孔动用,提高储量动用程度;对有油气显示的13口井认识利用,扩大储量动用规模。

    技术人员按照效益优先的原则,一井一策,分类治理,今年以来,治理常采单元低产低效井155井次,增油1.15万吨。

    转换开发方式,老油田重塑“新颜”

    转换开发方式,是采油二厂提质增效的一个“关键词”。

    低油价以来,该厂转变观念,探索实施了普通稠油吞吐开发后期转水驱现场试验,使低效区块变身为高效区块。

    今年,该厂持续推进普通稠油转水驱后跟踪调整治理,最大限度的挖掘转水驱开发井组潜力。

    尝到了转换开发方式“甜头”,采油二厂把加快普通稠油水驱转聚合物驱跟踪调整当作今年的一项重点工作,扩大应用规模,让老油田焕发新活力。

    刚刚进入“而立”之年的古城油田泌125区块,先后经历了注蒸汽热采和水驱开采,提前进入“老龄”行列。如果不摆脱传统的开发方式,将无力前行。

    技术人员介绍,泌125区块注聚先导试验,是中石化油田事业部专家确定的一项提升原油采收率工程。一期先导期试验见到良好效果后,油藏地质专家研究分析,去年11月,二期地面建设工程开工建设。

    4月1日,项目完工投运后,泌125区块全面转为注聚开发,区块内22口井注聚,38口井采油。

    为保证注聚开发效果,技术人员通过加强注聚过程中现场管理,采取定期流量标定、加强过程管控、规范取样操作、暴氧、除硫等措施,确保注入聚合物的粘度、浓度达标。他们根据油层物性及注水状况,对22口注入井采取不同聚合物浓度注入,加强注采结构调整,实施油井堵水、关停,水井调配、细分等措施33井次。目前区块见效井14口,增油0.74万吨,吨聚增油13.3吨。与今年初相比,产能上升由56.4吨上升至66.5吨,含水下降3个百分点。